2022-07-10 09:54:47
Jc/blm60/4040sks 的瞬間斷頭數由3.5個減少到2.1個,1萬錠的單位產量由2噸增加到3噸,自切缺陷數由10萬米減少到7萬米以下,織物質量符合客戶的質量要求。假捻變形機具有一操作通道,其構成在機架的多個機架部件之間。因此從操作通道出發可由操作人員操作大部分過程機組。包紗機原料上機前必須嚴格核實檢驗原料的規格、批號、捻向、品種。花式捻線機紡制花式線的捻線機。 傳統的花式捻線機屬于“環錠捻線機”,特點是喂人部分機構的喂紗運動規律隨花式線要求而異。
我公司在生產JC/BLM60/40 40SKS品種紗時,細紗斷頭斷頭較多,風箱花比同支數其它品種明顯增多,萬錠日產僅2噸左右;絡筒2cm左右的短粗節、棉結切疵數量較多,客戶反饋布面短粗節疵點較多,要求將坯布上的短粗節疵點降低到1個/1.2碼以下。為此,我公司成立了攻關小組進行技術攻關。
一、現狀分析
該品種為針織賽羅紡紗,在TH518J紡紗機上生產,拆下緊湊的紡紗裝置,其他紡紗裝置不變,見圖1。
圖1賽絡緊密紡到賽絡紡
二、改善措施
2.1 減小進行加捻三角區
原TH518J細紗機雙孔喇叭口中心距為8mm,經兩個斜負壓冷凝槽冷凝后,輸出股距減小。
拆除緊密紡裝置后,賽絡紡仍然使用中心距為8mm的雙孔喇叭口生產,導致加捻三角區較大,容易斷股。因此,雙孔喇叭口的中心距減小到2.5mm,以減少扭曲三角形面積,如圖2所示。
圖2 喇叭口中心距與加捻三角區
2.2調整前滾輪位置
由于TH518J紡紗機最初是根據Siro緊密紡紗工藝配置的,因此前包覆輥的位置前沖量較大,并且當使用負壓裝置生產Siro紡紗時,紗線在前包覆輥上形成反向環繞弧。 因此,出現了防捻區,而且浮動區太大,不能使紗線干燥,所以我們適當地向后移動前羅拉,以減少防捻區,縮短浮動區,見圖3。
圖3 皮輥后移的作用
調整棉花混紡結構
將手摘棉的混紡比提高到60%,以減少配棉中的短絨和棉結。
2.4 優化生產工藝技術參數
(1)適當降低前紡車間的車速,頭并車速由260m/min降低到200m/min;末并車速由220m/min降低到190m/min;粗紗錠速由800r/min降低到750r/min。
粗紗重量由原來的4.8g/10m降至3.8g/10m。
(3)減少吸風機的頻率,防止棉纖維的流失。
2.5加強運營管理。
(1)并條工序、粗紗工序可以采用一個整體換筒操作法,避免學生產生“毛條子”;加強企業清潔生產管理會計工作,防止短絨飛花飛入。